公司全石墨副产蒸汽盐酸炉技改项目顺利投产
近日,公司全石墨副产蒸汽盐酸炉一次点炉成功,经过72小时性能考核,盐酸和副产蒸汽的产量、质量都达到了技术协议的要求,顺利投入生产运行。
公司原德国炉于2000年建成,是当时国内第一套从国外引进的“三合一”法全自动高纯盐酸生产装置,已经为公司服役了16个年头。但由于原德国炉存在大法兰易渗漏等技术瓶颈,并随着服役年数的增加,每年检修费用及运行成本日益增高,盐酸生产负荷及质量明显下降,被列入公司2016年度技改革新、降本增效的重点举措之一。
如何利用德国炉的原基础,并通过局部改造,从而达到更好的利用氢、氯燃烧热量的目的,公司仔细论证了铁炉子和石墨炉的优劣,同时综合考虑改造成本,最终决定采用全石墨副产蒸汽的技改路径,将改造重点放在节能降耗和全自动控制上。去年年底,公司成立了技改项目小组,并根据生产经营实际状况,制定安装施工的工作计划表,确定安装、调试、试车完成时间,落实项目负责人,安排协调设备、工艺、仪表、氯厂、外协施工单位等人员到位,确保该技改项目顺利开展。
随着技改项目施工进度的推进,由旧炉改造引发的一系列棘手问题也接踵而来。如工艺配管方面,原先管道与新炉管口方位偏差较大,为了能充分利用原有管道,工艺专业联系厂家,对进水口管进行了改型,并合理调整或取消相对应的在线装置位置,大幅度降低了改造成本。为了能够按计划完成任务,各专业、各厂顶住春节前六十年一遇的极寒天气,仪表调试、设备试压试漏、安全监护互相配合默契,各项工作有序推进,终于迎来了春日里一次点炉试运行成功的好消息。
公司全石墨副产蒸汽盐酸炉投运后,解决了副产蒸汽盐酸炉大法兰渗漏和停炉时需要蒸汽保温问题,消除了原德国炉易出黄酸的产品质量问题,同时也降低了蒸汽的消耗,为公司带来了经济效益。